煤矿机电设备故障及预防措施3篇(煤矿机电设备故障及预防措施文章)

时间:2022-12-22 01:18:48 综合范文

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煤矿机电设备故障及预防措施3篇(煤矿机电设备故障及预防措施文章)

煤矿机电设备故障及预防措施1

  浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

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  论文题目: 浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  作者: 商界娃娃 单位:

  浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  摘要

  随着我国煤炭产业的快速发展,煤矿机电设备的运行性能,对于煤炭企业确保安全生产和经济效益的提高,发挥着越来越大的重要作用。所以,对煤矿机电设备的管理与维护,就提出了更高的要求。煤矿的机电设备管理,要从基础工作做起,用经济杠杆为手段,以确保矿井机电设备安全性为中心。文章概述了煤矿机电设备管理的现状,提出了完善煤矿机电管理的措施和办法。机电设备管理是煤炭开采综合管理系统的重要组成部分,煤矿机电设备的运行情况对煤矿的安全生产工作有着直接的影响。机电相关设备、设施正常运行与否,关系矿井的原煤产量和煤矿企业效益,更是煤矿机电安全管理的重点。

  关键词:煤矿;机电设备;安全管理;预防措施

  浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  目录

  一、煤矿机电设备安全管理的重要性…………………………………………………………………………1 1.煤矿机电设备的资金投入大……………………………………………………………………………1 2.机电生产和管理岗位人员多……………………………………………………………………………1 3.机电设备管理的优劣是安全生产的必要条件…………………………………………………………1 4.机电管理对企业的发展起着至关重要的作用…………………………………………………………1

  二、煤矿机电安全管理中存在的问题…………………………………………………………………………1 1.机电安全管理思想落后…………………………………………………………………………………1 2.设备老化现象严重更新改造不及时……………………………………………………………………1 3.机电设备使用不规范……………………………………………………………………………………2 4.机电设施的监督管理不到位……………………………………………………………………………2 5.技术落后…………………………………………………………………………………………………2

  三、煤矿机电安全管理的预防措施……………………………………………………………………………2 1.强化机电安全管理制度建设……………………………………………………………………………2 2.建立计划管理,综合平衡制度…………………………………………………………………………3 3.建立竞争机制,增加安全生产意识……………………………………………………………………3 4.及时进行设备技术改造更新老化设备…………………………………………………………………3 5.提高管理队伍的整体素质………………………………………………………………………………3 6.加强特殊工种的用工制度建设…………………………………………………………………………3 7.实现机电安全培训交流常态化…………………………………………………………………………4 8.夯实基础,构建安全生产长效机制……………………………………………………………………4 9.煤矿机电管理的具体安全技术措施……………………………………………………………………4 结语………………………………………………………………………………………………………………5 参考文献…………………………………………………………………………………………………………6

  浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  一、煤矿机电设备安全管理的重要性

  1.煤矿机电设备的资金投入大

  众所周知,安全生产是煤矿生存发展的先决条件,而煤矿机电设备安全则是煤矿安全生产的重要保证。在矿井实际生产中,用于机电设备的资金约占全矿井总生产成本的45 %。因此,一套严谨科学的煤矿机电设备管理程序十分必要,能够排除煤矿安全生产中的隐患,保证生产企业的经济利益。

  2.机电生产和管理岗位人员多

  据统计,在煤矿企业中,约20%的工作人员在从事机电生产和管理的相关工作,因而,些许疏忽所造成的停工,都有可能导致矿山生产的停,甚至造成经济损失及人员伤亡。

  3.机电设备管理的优劣是安全生产的必要条件

  根据国家煤矿安全监察局公布的数据,在煤炭企业发生的井下煤炭和瓦斯事故中,40 %左右的事故是因失爆电气的电火花引起的,80%以上的井下重大火灾是山机电设备管理不健全造成的。因此,井下事故所造成的损失是难以用金钱来估量的,同时,带来的社会负而影响也是巨大的。

  4.机电管理对企业的发展起着至关重要的作用

  煤矿机电设备管理水平的高低不仅直接影响着煤矿生产安全,同时对企业的发展起着至关重要的作用。只有不断优化管理体制,加强管理力度,提高管理水平,稳扎稳打地搞好机电设备管理工作,确保矿井机电系统安全、可靠、高效运转,才能为煤矿企业带来更多的社会和经济效益,使企业不断做大、做强。

  二、煤矿机电安全管理中存在的问题

  1.机电安全管理思想落后

  目前,大部分煤矿已经发展到了现代化开采时代,在煤矿机电系统的建设方面有着自动化程度相对较高以及发展速度相对较快的特点,但一些中小型煤矿对机电系统的了解度与认识度仍然不够,只是把机电系统看作煤矿生产系统单纯的组成部分,在重视程度方面相对较低。此外,在“生产为主”思想的影响下,煤矿生产的相关工作人员往往只重视生产量的增加而严重忽视机电设备的实际运行情况,存在设备带病运转或带隐患运行的问题。

  2.设备老化现象严重更新改造不及时

  经济的强劲增长大幅拉动了煤炭需求量,面对经济利益的巨大诱惑,有相当一部分机电设备长期处于超期服役,加速了设备的老化;再加上对设备的技术测定不及时,测试手 浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  段落后,更新改造资金投人不足等因素,企业不能及时进行机电设备的更新改造,不仅制约了生产能力的发挥,还产生了很多安全隐患。

  3.机电设备使用不规范

  设备运行环境、设备摆放、管线吊挂、安全间距、安全设施等,不符合机电专业质量标准,违章指挥、违章作业现象普遍。有些机电设备安装使用不正确,有些机电设备长期超负荷运转,维护检修不到位,设备保养的及时性和充分性得不到保证。

  4.机电设施的监督管理不到位

  部分煤矿对机电设施的管理相对宽松,比如,机电安装期问存在错误,检修问题大,不能及时对其进行报废与更新。有的煤矿在机电设施的资料与档案记录上不够详尽,也没有相应的监督补救措施。煤矿机电设施资料的不完善非常容易引发一些工作漏洞,如果后期相关工作人员不能够加以重视,则会导致煤矿公司安全事故发生率不断提升。与此同时,事故的发生也充分体现出了煤矿安全监督的重要性。

  5.技术落后

  在地方煤矿,技术人员严重缺乏,技术管理无法指导生产实践“以政带技”现象非常普遍。井下供电“三大保护”未能按技术要求进行整定、测试、检查,一些仪器仪表老化不全,测试于段和方法落后。从事机电工作的职工没有受过机电专业培训、理论知识不够、实践经验不足,违章作业时有发生。设备故障率较高,因电气失爆而引起的瓦斯、煤尘爆炸事故几乎年年发生。

  三、煤矿机电安全管理的预防措施

  1.强化机电安全管理制度建设

  从某种程度上讲,机电安全管理是不能够离开安全管理目标的,必须要以提炼管理对象为前提,参照相关法律法规、安全化管理规程与新技术成果等,最大限度地规避风险,科学制定切实可行的系统化管理标准。煤矿公司应对煤矿工作中的每一个管理人员制定出合理化的管理标准,并让这种标准化安全管理发展为常态,健全煤矿机电安全工作体系,结合安全规程以及操作规程需求,从现场作业实际情况出发,制定出具有较高操作性的制度体系,包括规划目标、项目实施方案、安全监督考核办法以及安全管理的奖罚措施等。

  此外,管理制度的制定要充分体现人性化,尽量以激励为主,做到奖罚兼顾,不可以让管理制度流于形式。机电安全制度建设需要质量机制的保障,在实际建设工作中,应实施分级管理,充分体现逐级负责,严格落实责任体制,使每道工序、每个专业、每个工种都能够达到标准要求,做到煤矿工作质量的全方位达标,保证安全生产状态的健康化。在实际工作中,必须严格按照规定的管理制度来执行,不能够含糊,对于出现的质量问题,不仅仅是一罚了之,必须要对出现的原因进行详细分析,及时找到相应负责人,端正态度,不断吸取教训,严格落实整改措施,如果不能够排除质量安全隐患,就不可以开展下一步 浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  工作。当煤矿工作中某一工序出现质量缺陷时,煤矿技术管理人员必须对规范化操作进行现场指导,从根本上提升煤矿的机电安全管理水平。

  2.建立计划管理,综合平衡制度

  计划管理是机电管理工作的核心内容,应根据机电设备的技术状态、矿井生产计划、企业则力和物力、机电施工技术力量、技术条件于段以及上级主管部门的意见、要求等制定机电工作计划。建立健全综合平衡工作制度,如机电管理人员值班制、机电工作生产例会、车间班组日作业计划制、采掘运机电区长和维护班组长例会制等。定期组织分析机电设备安全、质量、维修、动态、电力及单位二次分配等方而的情况。机电工作协调平衡还要根据季节侧重点有所变化。

  3.建立竞争机制,增加安全生产意识

  良好的竞争机制能够增加员工的安全生产意识,同时激发员工的工作热情,增强其对于工作的认同感。企业可针对相关重要的技术和管理岗位采取竞争机制。尤其是对于新设备的使用,新技术的应用和新员工的入岗等及时组织集体学习,通过传输安全生产的意识,增强员工的技术能力,选拔有能力和负责人的员工担任重要的管理岗位或者技术岗位。竞争机制的引入将有效的增强员工的专业技能和安全生产意识,为煤矿的正常生产和发展奠定基础。

  4.及时进行设备技术改造更新老化设备

  煤矿企业中,技术改造是企业内涵建设的一个重要方面,企业应充分发挥技术人员的主体作用,对技术难题进行攻关,鼓励职工进行有效改革,解决生产中的问题。采用新技术、新工艺、新材料,本着少投人、多技改的原则加大改造的力度,不断提高科学技术成果的转化率。同时,为提高设备的技术先进性及设备运行安全可靠性,要果断地更新一批安全功能差的旧设备、老设备。为日常生产和发展奠定基础。

  5.提高管理队伍的整体素质

  先进的技术装备需要高技能、高技术、高素质的管理人员和操作人员;否则,再先进的技术装备也无法发挥其应有效力。机电管理人员应树一立科学的管理理念,掌握科学的管理方法,把握工作主动权。煤矿企业相关部门应加强对机电设备管理人员的业务培训与考核,通过培训提高工作人员专业技能,培养工作责任心。选拔一批肯吃苦、素质高的人员担任一定的技术职务,建立考核激励机制,培养一批技术骨干,提高机电设备管理队伍的整体素质。

  6.加强特殊工种的用工制度建设

  特殊工种在煤矿机电中是一种要求技术全面,具有高度责任心的人员组成的工种。因此在特殊工种的用人过程中必须避免以熟人等理由聘用,建立相关的甄选制度选择具有全面扎实牢固的技术,高度的责任心,思想品行端正的人员。此外,在人员聘用上尽量避免 浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  临时工担任和缺工,随意调动等现象的发生,严格执行人员聘用与作业要求的制度,依照持证上岗的原则选用人员。

  7.实现机电安全培训交流常态化

  在机电安全培训工作开展的过程中,应形成常态化的“两项”交流,具体来说就是“每月一座谈,每月一交流”。在机电安全管理中,每个月都要组织开展一次座谈会,参与人员包括安全管理的领导、机电技术人员以及机电班长等,对于煤矿机电的相关技术难题以及共性问题等进行分析与探讨,然后再由专业人员就专业化的理论知识与日常工作常见的实践问题进行培训教育,从而让每一位煤矿机电工作人员都能熟练掌握相关专业知识,达到共同学习的目的,从根本上保证机电系统的安全平稳运行。与此同时,在煤矿工作中需要每月组织一次现场交流会,强化工作人员之问的沟通交流,学习兄弟单位工作中的相关先进经验,促进每个基层区队的煤矿机电管理水平不断提升。

  8.夯实基础,构建安全生产长效机制

  现场监督检查的实践证明,大多数煤矿事故都是因机电设备故障而引起的。因此,煤矿企业需要不断改善生产条件,大力提高设备机械化水平,扩大机电设备在生产中的应用,促进机电设备的使用与更新,降低煤矿事故的发生率,多管齐下,消除煤矿机电设备从采购到应用各环节的安全短缺,以提高安全生产系数。

  9.煤矿机电管理的具体安全技术措施(1)日常安全方面的技术管理措施

  坚持以预防为主的“三化”管理方针。即在新时期的煤矿机电管理中,坚持以预防生产中的安全问题隐患为主,将机电技术管理纳入规范化、程序化和周期化管理的方针战略。管理人员要对生产各环节进行严格查管,其程序包括机电设备工程的安装→布置网络图→调整拟定网络图→进行安装和调试→成功试产。在煤矿开采生产监管中,管理者认真履行以下义务: ①对入井产品设备的防爆合格证和安全标志的检查;

②确保接线供电设计要求,电缆放置规范,开关整定值符合设计标准;

③确保电气设备完好,操作人员需技术达标,持证上岗,停电检修悬挂标志牌并上锁; ④综掘机开启、移动时要指派专人查看周围是否有人逗留,并妥善看管电缆; ⑤确保作业时不缺水,停机时必须关水。

  为了确保安全生产万无一失,在生产之前还需组建专门的生产管理小组并设定相关的主管技术人员,定期或不定期地对设备和人员操作技术规范等进行安全检修和检查,并每月定期召开会议,对实际生产中出现的问题进行分析总结,以维持设备正常运转,真正做到安全生产。此外,还应该加强对煤矿人员安全意识的培养和安全技术教育工作,杜绝违章作业,尤其应加强开采现场的管理检查工作,从设备的运行,到电缆和小型电器等各个方面进行定期的循环检查,应维持在每周至少两次的频率范围内,在检查之后并做好日检 浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  查记录报表,加强防范,从而为企业创造更好的经济效益。

(2)综掘机司机操作安全技术管理措施

  综掘机司机的技术能力直接影响着整个煤矿的开采安全和效率。在对煤矿机电技术管理中,要特别重视该类人员的技术管理。无证人员不得上岗,严格按照操作规范和设计开采流程进行,岗前要经过严格培训和技术交底,做好设备的日常检查,综掘机在移动或工作时,严禁任何人在巷道周边。在对综掘机进行检修时,要确保停在无水干燥且支护完好的平整地面,然后方可断电检修。

(3)停送电方面的技术管理措施

  停送电的技术管理在煤矿安全生活中非常重要。进行停送电操作的人员必须是检修电钳工亲自操作,要持证上岗,确保一岗两人制,操作时要按照相关的技术操作规范程序进行,并悬挂警示牌。在操作高压电气设备过程中,一定要配备齐全经过打压实验合格的绝缘手套、绝缘靴和绝缘用具等防护用具,坚持谁停电谁送电的岗位责任制原则。

  对以下情况严禁给送电: ①未查明故障原因及处理过的设备故障跳闸; ②未盖盖和经过防爆试验的已检修电气设备; ③停风后未进行瓦斯安全检查的工作面; ④保护失灵的电气设备和有故障的线路;

⑤在职煤矿企业针对自身实际情况规定的“停送电”制度。

  给送电必须做到“三无、四有。两齐、三全、三坚持”,即无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头;有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地装置;电缆悬挂整齐,设备酮室清洁整齐;防护装置齐全,绝缘用具全,图纸资料全;坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻,坚持使用照明和信号综合保护。

(4)机电检修安全技术管理措施

  无论设备是否出现故障,都要定期或不定期地对设备机器进行安全检修。在对煤矿机电设备进行检修过程中,要掌握以下技术操作规范: ①移动或检修机电设备前必须先断电,停电上锁挂牌;

②由岗位专职人员专人操作,在确保没问题之后再进行给送电处理。

  除了上述的一些基本技术管理控制措施外,煤矿机电技术管理在安全生产中,还应注重对电气焊安全方面的技术管理措施,应严格按照“一焊一审批”制度执行。

  浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  结语

  煤矿机电设备是一种复杂的现代技术制造的机械设备,其中涉及到液压、化工、计算机等技术。因此对于操作人员提出技术要求全面,责任心强等高度要求。煤矿机电事故的发生具有偶发性和随机性的特点,无论是设备质量有缺陷,设备安装使用不规范,设备老化,操作人员工作疏忽,矿井质量存在漏洞等原因都能成为事故发生的原因。因此加强机电设备的安全管理,提高操作人员的技术水平和增强其安全生产意识,采取制度化的管理,标准化的生产流程是有效预防煤矿机电事故发生的途径。浅谈煤矿机电设备安全管理与预防措施

  参考文献

[1] 张豪,张长友.浅析煤矿机电安全管理的创新与实践[J].山东煤炭科技,2015(12):201-209,212 [2] 徐新.新时期煤矿机电安全管理的发展与创新[J].电子制作,2014(21):245-246.[3] 尹伟,梁阴芬,秦宇鹏.煤矿机电设备管理系统的优化[J].煤,2010(06):52-53.[4]宋占文.煤矿机电技术管理在煤矿安全生产中的应用[J].内蒙古煤炭经济,2012(11):12-13 [5]刘文科.浅论煤矿机电技术管理与煤矿安全生产[J].中国科技博览,2013(8):59 7

煤矿机电设备故障及预防措施2

  封面

  2013 煤矿电气设备使用维护及常见故障处理

(封底)

  主编 审稿

  责编

  打字

(封脊字:煤矿电气设备使用维护及常见故障处理)

  培训教材 内部使用

  扉页

  2013 煤矿电气设备使用维护及常见故障处理

  前言占2页,小4号楷体

  前 言

  2009年9月杨杰讲堂创建以来,已陆续开办三菱PLC控制技术培训班6期,培训淮北矿区四大件维修电工250余人。为了发挥学员的主动性、创造性,我们发动3、4、5、6期学员收集本单位设备运行中发生的故障,编写故障案例分析。截至2011年底,共收到各类案例作品128篇。经过筛选整理,优选出实用价值大、代表性强的典型案例103篇,计6万字,汇编成《煤矿机电设备电气故障排除100例》,作为讲堂培训班的实训教材,供大家借鉴参考。

  案例作品来自于生产现场,侧重于提升机电控方面,有80%以上涉及提升机的常见故障,包括到位开关、过卷开关、轴编码器、提升信号、高压变频、高压换向、低频制动、运行中电流变化较大、电机启动不正常、风机启动烧频敏电阻器等方面的问题。几乎涵盖了现阶段生产力水平下在用机电设备的常见故障、现象。每个案例均从故障现象、排查故障思路和措施以及故障启示三个方面撰写,有背景,有处理,有活动,有反思。内容包括现场人员分析排查故障的思路和措施及排除过程,有的还有外请设备厂家一起排查的思路和措施,以及检修、更换设备的细节或遗留的问题。有的案例对排查的思路和方法提出了几套处理方案,加进了许多的思考和反思判断,闪烁着智慧的光芒。作者从不同角度所进行的判断探索,透过微小的信息折射出检修过程中的盲点,使维修电工从故障案例中走出来,对检修中的盲点和死角有身临其境的感觉,具有极强的引导性。它教会我们意识到检修中的不足和管理上还应加强的方面,以及遇到类似故障怎么思考。特别是管理者如何有效地组织科学性、预防性检修,消除问题隐患,避免人为事故的发生,出现事故时怎么去协调、指挥处理,对指导现场操作人员正确操作、维护、保养机电设备和维修电工正确快速维修有很大的借鉴价值。非常详尽,十分鲜活。相信不同的读者都会引起思考,得到不同的启示。

  收集编印故障案例分析,实践价值大,警示作用强,是杨杰讲堂教材建设的一次大胆探索和尝试。今后,我们还将从运输、生产系列的学员中继续征集案例,以最大限度地延伸办学效果。

  本书编辑过程中,隐去了故障发生地和设备生产厂家以及故障排查人员、案例撰写的作者的姓名,目的是增强本书的理论色彩和通用性,同时也便于归类阅读。编辑中疏漏之处在所难免,欢迎同行专家、工程技术人员给予指正。同时也希望有兴趣的读者朋友为案例的深入研究和内容的进一步拓展提供资料,以便再版时充实完善。

  煤矿机电设备电气故障排除100例编委会

  二0一二年三月三十日

  本书主要作者

  朔里矿业 桃园煤矿

  目录

(5号楷体)前言

  第一部分 煤矿电气设备使用与维护

  第一节(约2万字)第二节 第三节

  第二部分 煤矿电气设备常见故障处理

(一)四大件电气设备常见故障处理 直流屏整流模块故障 2 轴编码器连接部件拧断 3 信号点打不上 付斜井绞车轴编码器信号不准 5 供电线路避雷器被雷电击毁 6 轴编码器故障 73……

(二)运输电气设备常见故障处 74 直流屏整流模块故障

  轴编码器连接部件拧断 76 信号点打不上

  付斜井绞车轴编码器信号不准 78 供电线路避雷器被雷电击毁 79 轴编码器故障

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  正文标5号宋体 标题小2号宋体居中 文中小标题4号宋体

  正文版式同《班队长课题式培训成果选编》一书,标题、正文分别上移一行 每篇占1页,短的2篇1页,篇幅长的占2页,共约105页 空2行

  主井装载显示故障

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  一、故障现象

  2013年5月,主井装载打点工反映称重装置显示混乱,面板指示灯也不正常。值班电工,队长到达现场后,发现面板显示吨数为80-90吨不稳定,而实际空两斗内只有7-8吨煤。造成装载打点工无法判断不敢让设备运行。

  二、排查故障思路和措施

  根据故障现象,首先对卸载及车房显示系统观察,发现指示灯及显示数据都正常。故障只发生在下口装载操作台,根据指示灯显示不正常,首先对供电系统+24v测量正常。由于显示面板供电为+5v,测量时只有,甩除面板负载线后+5v正常,怀疑负载有接地漏电,注意查找来发现故障点。接上负载电压降为+5v电流是由一个+24/+5开关电流盒提供。怀疑故障点在开关电流盒内部问题,经更换后,一切正常。

  三、故障启示

  启示一:处理问题问题不能盲目,要对整个系统必须清楚,有助于迅速分析故障。启示二:有些设备在空载时显示电压正常而带载就有问题,需要我们要有良好备件进行更换排查。空2行

  副井主控台报励磁故障

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  一、故障现象

  在打开主控台的柜门的前提下,如要使用对讲机联系工作时,主电机要紧急停车。(PCC报主电机失励故障,掉安全回路。)

  二、排查故障思路和措施

  针对以上故障,做了以下几项故障排查及预防措施。1.首先对报主电机失励故障,要判断是误报还是真正的保护动作,用对讲机进行了实验,确认是属误报,因为从励磁 副主控台的励磁电流板的电压最高只有70mv,电压最低,很容易产生干扰。2.针对这种故障,主要从抗干扰入手,把端子到励磁电流板的电线改为屏蔽电缆,在主控台内接地,次问题解决。

  三、故障启示

  针对这种动态故障时,查找问题时一定要理清思路,动态试车时速度不能过快,因紧急停车会对机械电器造成不必要的冲击磨损等。对于此类故障的出现。对提升系统电控进行了一次又针对性的排查。重点查找线路电压低而没用屏蔽电缆的或有屏蔽电缆不接地的,并在这次的排查中,对主控台的主接地进行了改造。因为离井架主接地过近,所以把主控台接地改到了相反的方向,互相干扰的因素就排除掉了。空2行

  主电机失励

  空2行

  一、故障现象

  2013年5月30日早晨六点左右,我矿副井车房提升机在运行到减速阶段时,突然急停并进行安全制动,安全回路断电,造成滑绳10多米。主控台显示屏显示故障为主电机失励,当班司机对其故障进行复位,安全回路依然送不上电,紧接着向科值班人员进行汇报。

  二、排查故障思路和措施

  随后科里值班人员技术主管 工打电话让我到副井车房里去看一下,接到电话后几分钟后到达副车房,随后科里的相关领导到达事故现场。到达现场后,我查看故障记忆,看到报故障“主机失励”,“轴 失效”,等故障。再看主控机和监控机的数字位置相差10多米,为了减少事故影响时间,我就把励磁装置倒向另一个备用励磁装置,把监控机打到脱机,在查看励磁监测模块板有无松动,再到切换柜内检查分流器接线是否松动,检查无异常情况就让司机打手动开车,把罐里的人提上来,然后在进行空罐溜勾,当溜一勾到加速段时,又出现了类次事故,这次我认为就不是励磁装置有问题了。于是我就打开低压控制柜看看励磁变压器的电流开关有没有问题,当看后果然是励磁变压器电源开关动触头烧坏了,临时处理后,先运行上下人,等到检修期间更换开关,故障得以处理,提升机正常运行。

  三、故障启示

  更换励磁变压器电流空气开关后,提升机至今一直运行到良好无异常情况,事后单位领导和技术相关人员进行了分析,由于那几天下雨,屋内潮湿过大,开关内有灰尘。空气开关的动静触头接触不良,加上加速段励磁电流过大,导致开关过流,是此故障发生的主要原因。事故我加强了对主井、副井、车房内的各个电流空气开关全面进行了检修,以防止类似事故再次发生。矸石山绞车工作闸故障处理

  一、故障现象

  矸石山绞车放司机汇报矸石绞车

  二、排查故障思路和措施

  电修到达现场,用万用表测量KT线圈发现有电,但电压有些偏低检修工打开操作台面板。检修工作闸下方可调电阻,用万用表测量电阻正常,未损坏。但输出电压低于正常工作电压。后检修工查线路发现工作闸推动PLC有输出,输出继电器也正常,经可调电阻调压后,电压有些低。在经可调电阻至KT线圈的中接线中,厂家调试人员串入一个放大器电路板。经检修工仔细检查发现放大器的基极色标电阻损坏。损坏原因,该电阻功率较小。后选择,大功率同阻值电阻更换,更换后工作正常。

  三、故障启示

  故障处理后,于厂家调试人员联系,得知该电子板是由厂家调试人员在现场调试时,发现工作闸电阻输出与KT线圈不匹配。当调试人员自行加上的又由于该调试人员疏忽也未在图纸及调试报告中说明,造成故障时查阅图纸时,纸上查不到该元件的位置,给故障处理带来了困难。变频器故障

  一、故障现象

  2013年4月份夜晚,我矿锅炉房司炉工反映 锅炉引风机掉电,变频器显示PE故障,复位后运行几分钟后、又显示此故障。

  二、排查故障思路和措施

  随后值班电工到达事故现场,根据显示PE故障内容为主回路电压故障。主回路直流电压在 生以外的发生故障振动。一般发生故障是因为1.发生瞬的停电。2.输入电源的接线端子松动。3.输入电源发生了缺。4.输入电源的电压变动太大。5.压的平衡不好。值班电工把变频器及其上方空开接线盒查一遍无松动现象,故障依然存在。值班电工怀疑变频器损坏,过了一会电工队长到达现场,他在抽屉式配电柜内发现动触头有烧损痕迹,更换触头 运行正常。

  三、故障启示

  1.启示我们故障处理时遇事不要慌张,仔细认真的一级一级排查故障。2.设备一定要 标准的要求规定的设备维护 不得漏检漏项,把故障消灭在萌萌之中。3.培训职工对管辖区域设备的业务熟练,对设备的什么状况,做到心中有数。无

  一、故障现象

  星三角降压启动时,偶尔发生主回路空气开关跳闸现象,并伴有接触器主触点粘合断不开现象,控制原理图(1)如右侧所示:

  二、排查故障思路和措施

  先判断这样的问题是由于大电流形成的。问题是大电流是如何形成的。我们首先排除了电动机断相堵转卡死现象。那就往上查,又排除了接触器电机间的电缆的绝缘损坏问题,那么这个问题就集中在接触器控制柜。检查柜内空开接触器接线等都与原理图一致,没有问题。问题又回到大电流是如何产生的,大电流出现在控制柜内绝大部分属于控制回路不完。我们就着重研究控制回路,原理图上没有发生问题,我们就想是。Y接触器在转换时,该分的分晚了或该分的提前了。就这样,我们在 转换之间加了KA进行过渡,以后就没有出现以上问题。(如图2)

  三、故障启示

  原理图在绝大电控中是没有问题的,但根据现场设备的特性,有时也需做出一定的修改。

  主井主控机轴编码器连接的主轴发生变形

  一、故障现象

  主井司机在开车时,发现原来最大提升速度为米/秒。但是在等速段运行时,速度超过米/秒,出了米/秒或米/秒等速度提示,并且速度不稳定忽大忽小。

  二、排查故障思路和措施

  1.出现故障后,首先判断6RA70调速装置,可能出现问题:如参数变化,经打开调速装置后,发现参数没有变化,排除调速装置故障。2.检查主控机轴编码器,没有损坏,中间链接没有破损。但是在观察轴编码器运行时,发现与轴编码器连接的滚筒轴在运行时不是均匀的圆形旋转。导致了轴编码器运行时与滚筒不同步,出现了速度不稳定。重新改变轴编码器位置,使运转最大限度保持与滚筒运转同步。

  三、故障启示

  1.出现问题后,首先考虑到安全,在问题没有解决前,把绞车最大运行速度从调速柜上把参数修改降下来,确保运行安全。2.当滚筒上小轴的齿轮与主齿轮配合不好时,暂时无法修复时,应及时调整轴编码器的固定位置,确保与滚筒运行保持一致。

  提升机安全回路继电器触点接触不良

  一、故障现象

  2013年4月青东矿主井早班司机汇报,绞车正常运行到往后停车后再送 号后闸敞不开。液晶屏报“脱闸保护”故障,接到通知后维修人员检查发现液压站压力变送器数显不正确,各状态数显都不变。

  二、排查故障思路和措施

  经过现场排查分析,排除是“脱闸保护”动作使闸敞不开。排除该表检查发现表内有一根线脱落,焊接好后,压力变送器数显变化正确。但是闸还是不敞开。观察液压站电磁阀指示灯不亮,多次试验多数不敞闸。最后确定G1、G2阀的24V电源在经过AC1、AC2安全继电器的辅助接点时接触不良。造成电磁阀有时不吸合。更换AC1安全继电器后,绞车可以正常运行。

  三、故障启示

  1.首先设备维修工,要对设备、图纸、原理、性能、工作状态,有深切认识了解。在出现故障时就能有正确的大方向的判断才不会走弯路。和AC2继电器接点容量小,长时间使用容易烧黑、烧坏,以致回路不通。以后要加强检修,定期检查及时更换。

  万能断路器分闸故障

  一、故障现象

  2013年4月,我单位维修工对北压裂井低压配电点变压器进行正常停电预防性检修。变压器检查传来后,变压器送电正常。在变压器副边低压电源柜时,发现低压电源万能断路器拒合闸。经过几次反复试合闸均未能合闸送电。

  二、排查故障思路和措施

  经现场排查分析,对低压柜内控制回路,能回路电源测量,未发现异常,排除电源故障原因。随后对万能断路器内部元件进行测试,发现保护回路分励线圈不动导杆,致使操作时,反报被分励导杆合不上闸。在更换分励线圈后,对断路器分闸、合闸反复试几次。推入万能断路器,合闸送电。观察各仪表指示灯、声音正常。

  三、故障启示

  1.由于是预防正常性检修,平时这种万能断路器出现故障很少。所以对开关性能形成依赖,总感觉它是不会坏的。2.由于电工带的是丑瓦斯设备,经维修人员造成紧张,未能仔细检查设备状况。3.要求检修工要对所维修设备的原理、构成尽快熟悉,提高业务技能。在处理故障时尽量偏短影响时间。

  BGP高防开关合闸机构轴改造

  一、故障现象

  井下中变变电所有BGP高防开关40多台。经常出现开关合不上闸现象,经反复检查发现合闸机构轴弯曲变形,拆下轴取直,安装后,合闸2次后,又发现合不上闸故障现象。

  二、排查故障思路和措施

  故障出现后,经反复研究发现,轴的机械强度不够把弹簧退大后取直。上机床按规格要求加工。其特点,弹簧退大后,硬而不脆(脆易断)。加工的轴能让机械强度达到要求。安装后合闸率达100%,从而杜绝了轴弯曲变形,合不上闸现象。

  三、故障启示

  故障解决后对全矿一百多台高防开关进行更换处理,带目前为止没有出现此类故障发生。建议:有此类故障现象,进行更换合闸机构轴,简单方便。(比换开关本体省力、节约、速度快。)运行可靠,确保矿井安全供电。

  无

  一、故障现象

  某天,我矿混合井绞车在运行时突然发生抱闸停车现象,紧接着将手闸、主令手把恢复到零位,送信号依然能运行,至停车位后打点试勾,偶尔还出现制动油压突然回零。

  二、排查故障思路和措施

  1.首先怀疑液压站油泵系统故障。倒开 油泵后运行试勾未在出现故障现象。2.确保是油泵系统内的问题,先查线路测得、输出正常比例阀电源输出正常。打开比例阀控制板发现,比例阀放大器板有一焊点过热虚接造成油压突然回零,更换新板后,恢复正常。

  三、故障启示

  1.使用中未按规定及时定期倒开油泵,致使单合油泵长时运转,致使系统中薄弱环节,出现疲劳老化现象。2.检修中存在死角,小的地方轻易不去检查,后经检查发热损坏的板上发热点已经过热明显发黑,检修时确未能发现。

  主井箕斗磁铁故障

  一、故障现象

  2013年3月份,由于我矿井下煤质下降造成矸石太多,而且块大,将箕斗上面磁铁砸脱落,是主井无法生产,经过大家抢修,将备用磁铁更换后,能够进行生产,但经常出现数据跑乱现象。误差在之间,而且经过校正后走几回又会跑乱数据,偶尔还掉安全回路。

  二、排查故障思路和措施

  经过多次观察校正,发现每次磁铁到达井筒中 限速校正开关时。PLC的输出灯闪两次,经过拿仓库中备用磁铁查看。这种新进磁铁的N极S极为上下排列。我们把里面的磁铁撬出来。排列使磁铁对开关接触一面全部排列为S极,重新更换一套,正常了。

  三、故障启示

  对于事故不明显的现象,通过观察判断和分析是非常关键的。

  预防变频器超额运行

  一、故障现象

  2011年1月5日,矿副井反转开。出现过减速后速度突然下降致停止。然后滚筒发生反转现象,反转保护动作,掉安全阀,操作台显示速度为零。初次排查怀疑是主控台PLC程序可能出现错误故障,查PLC程序是否运行正常。

  二、排查故障思路和措施

  通过观察高压变频运行情况,发现在进入等速段后定频率运行不稳定,电流突然增大,运行速度不稳定,控制液压站的油压出现下降。分析梯形图得出原因:由于变频器超额运行出现误差偏大,致使变频器电流增大,引起保护动作。采用提高变频器放大超额保护值,减小变频器超额运行,使其在正常状态下工作。

  三、故障启示

  通过这次故障发现,变频器运行多年后,多元件出现老化现象有时在重构时变频器易出现超额运行现象,变频器的保护范围低,需定期检查检修遇到问题,处理问题要心细,要把方方面面都想到保护设备在最佳状态下运行。

  轴编码器计数出现混乱

  一、故障现象

  2013年5月份,涡北矿主井,在正常提升到位后,主控机数据继续计数,超过规定脉冲后安全回路掉点,报轴编码器失效,多次出现。

  二、排查故障思路和措施

  电工接到区调控电话后到车房。首先询问故障原因及现象,初步处理办法:停电复位,让轴编码器停止计数,按位切除程序保护,送上安全回路,对总行程进行校正。校正结束后走向正常,但时间不长又出现同样故障,判断更换轴编器。轴编码器换好后试车正常。运行一天不到又出现同样故障。结果联系华飞公司,厂家建议更换轴编码器线及PLC。换后故障仍未处理掉,最终厂家来到后加了个信号驱动器在轴编码器前端,运行至现在正常。

  三、故障启示

  事后我们又恢复原先第一个轴编码器,恢复原先导线,恢复原PLC将外部井筒及井口开关均更换成无缘传感器让24V电不受外部开关干扰,运行正常。所得到启示:外部开关特别是井筒内开关尽量不用有源开关,尽量采用无源传感器。

  提升机不加速

  一、故障现象

  绞车正常运行到位后,换另一方向时不能正常加速报警报减速点到。

  二、排查故障思路和措施

  电修接到电话后到车房,首先询问故障现象。观察PLC输入站主控机X12或X15是否常亮。结果发现X15灯常亮。说明井外部减速开关坏,换后试车正常。

  三、故障启示

  所得启示:熟练掌握常用外部开关输入部PLC分配表号,以便更好更快的处理故障。

  高压变频器启动时掉电

  一、故障现象

  启动时,手闸刚往前推,此时高压开关柜突然掉电。

  二、排查故障思路和措施

  1.现场检查,高压开关柜上的保护器。显示过流。2.制动泵是否有油压,正常。3.电动机是否有故障正常。4.轴编码器是否无信号,有。5.检查无异常,重新送电试运行,正常运转无掉电现象。

  三、故障启示

  经过观察司机的操作方法有不同之处。正常是先开制动泵,手闸和主令要配合完整,先送主令手闸推慢了,经过两秒就会造成变频器过流。因为当时变频器已接收到启动信号,而手闸的信号传送小,所以变频器以大电流的故障方式造成掉电。

  井下中央变电所高压防爆开关断相故障

  一、故障现象

  地面中央变电所(35KV)检修前更换下井(一)

(三)回路避雷器。当检修完毕更换下井

(三)回路避雷器,更换并送电正常。然后倒闸更换下井

(一)回路避雷器。跟换完毕检查接线正常,螺纹圈正常联系井下,无异常。当井下中央变电所恢复送电压,地面小电流接地报警。综合保护器少A相电流,然后联系井下将井下高爆开关停掉,故障消失,井下综合保护故障显示缺相,初判断为井下高爆故障。

  二、排查故障思路和措施

  将井下中央变电所下井

(一)回路高压隔爆开关电动小车摇动观察接线正常电流显示器正常,试开关,开合正常。用万用表测试开关触头开合正常,后观察主触头的动触头变色发黑,但是光滑无烧坏痕迹。经仔细观察发现静触头过热,压簧失去弹性致使静触头接触不紧。经更换后试送电,带负荷半小时无故障,运行正常。

  三、故障启示

  对于井下中央变电所向采区供电或进线供电开关经常停下的更定期与停电申请。停电并按照规定进行停电检修。经倒阀停电压(分段停电)仔细检修,对于平时不太观察的电器元件要检查仔细,并每次要做好备件,防止下次发现故障无备件可换。

  量灯器称重装置故障

  一、故障现象

  2013年5月25日十一点。量灯器操作工反应量灯器称重传感器故障。灯亮同时低限灯也亮,装在吨数无显示手动装载无法运行只能打检修皮带机给煤机装载。

  二、排查故障思路和措施

  在接到电话后,首先在地面对装载控制系统重新停掉电在上电,看能否恢复,试过后还不行,于是下午到量灯器现场,称重传感器的部件也就是一个压力变送器DC24,4-24mA,于是在防爆用万用表量电压正常(24),表示防爆箱这也应该没问题到称重装置打开,直接在压力变送器端子上量电压也为24V电压,表示电压没有问题。于是用万用表串入回路,量回路内毫安电流测为-4mA—(负值显然不正常)而压力变送器为4mA-20mA,确定称重装置压力变送器损坏。于是对称重装置进行更换,更换完后观察称重装置故障灯还是亮。然后用万用表测回路毫安电流值,发现无电流,检查线路及压力变送器接线紧固可靠,判断压力变送器还有问题用万用表测压力变送器1#2#接线端子不通,1#3#不通,2#3#端子一个方向一个方向,而原压力变送器接线为1#2#端子,判断这个压力变送器接线端子可能为2#3#端子,于是把3#端子接正,2#端子接负,然后观察装置,显示一切正常,试车运行正常。

  三、故障启示

  在处理故障的过程中,各种情况都有可能出现,不能认为想当然。要报故障现象,认真一步步排查,不能认为这个部位不应该有故障而不去排查。像这个故障压力变送器原来接在1#2#端子的,这个厂家却能把它接在3#2#端子,如果认为想当然还接在1#2#端子,那么这个故障还解决不掉。

  无

  一、故障现象

  朔里矿南风井,2004年改造成变频提升系统。系统投入运行以后一直有一个难题无法彻底解决,即变频柜给定控制线受地球磁场的干扰,造成两勾的速度不一样。干扰的时间有时两勾的速度相差1米多。

  二、排查故障思路和措施

  为了尽量减少地球磁场的干扰,以及动力电缆周围存在磁场对控制线的影响。1.我将给定控制线与动力电缆分开铺设。2.将给定控制线增长,中间尽量无接头不沿直线铺设尽量增加给定控制线的弯曲程度。3.将给定控制线的屏蔽层有良好的接地。

  三、故障启示

  通过上述的措施改进,给定控制线的加长,磁场干扰明显的得到改善,而勾的速度影响也减少了,几乎两勾的速度相同。变频柜设施受磁场感应比较厉害,在目前的科技发展下,想得到彻底解决是不可能的。我们只有通过上述措施来减少干扰,来解决提升系统的稳定性,使磁场干扰到变频柜影响降到最低。

  无

  一、故障现象

  我矿新副井轨道绞车温度指示主轴编码器与捕车器辅助轴编码器不同步,使绞车不能正常使用,捕车器动作。

  二、排查故障思路和措施

  主辅轴编码器输出不同步,怀疑是轴编码器损坏或交接处不正常。先查看主编码器连接处正常更换主轴编码器后故障未排除。试车后,深度指示器与防车显示数据两勾误差不定。有时两勾误差5-6米,有时20-30米。打开捕车器轴编码器护罩发现编码器传动齿轮被检修工丢弃的就棉纱所缠绕,导致轴编码器轴与齿轮传动时不同轴,从而使两组数据不通,造成捕车器误动作非正常捕车。清理棉纱更换轴编码器传动齿轮后试车正常,故障排除。

  三、故障启示

  在机电检修工作中要有重点,不留盲点死角,按正规的检修流程进行。日检、周检、月检,杜绝检修中的不良行为。

  无

  一、故障现象

  提升机电器检修完毕,送操作电源试运行时,启动制动泵,润滑泵安全运行指示灯显示正常。来信号后司机敞开工作闸数字压力表显示正常,但提升机又不起来,在故障表里无故障现象。

  二、排查故障思路和措施

  首先检查主令闸工作手把,轴编码器正常,观察液压站G3、G4里磁阀指示灯不亮,用万用表测量有电压,电压为18V左右。电压偏低。又测量电磁阀的电源输出正常为24V。然后检查主令继电器,有两对接点串入电磁阀回路中,用一根导线短接两对接点,电磁阀带电,甩掉短接线,电磁阀指示仍正常,判断为安全继电器接点闭合不好更换安全继电器启动正常。

  三、故障启示

  对于重要外部触点,要做到定期检查,接线端子要定期紧固,处理故障要头脑清醒,思路明确,熟悉现场控制线路及原理。

  高压开关断相

  一、故障现象

  35KV变电所,6KV高压开关柜检修后恢复送电,压风机房司机在恢复送电时,反映电压电压不够,有缺相运行现象。

  二、排查故障思路和措施

  当接到压风机房司机反映电源侧电压表指示不正常,联系电工排查压风机房高压开关柜是否正常。联系35KV变电所检修电工检查压风机房馈出线开关柜,后经检查确定为35KV变电所高压柜有问题开关停电。验电放电后发现A相真空管支持绝缘内固定螺纹被拉出,开关分闸时,A相真空管不能完断开。合闸时A相阻力过大,合闸机构不到位,造成A相缺电。后更换A相真空管绝缘子后供电正常。

  三、故障启示

  检修设备时,不留死角,不能忽视平时不易出现故障的部位。善于发现各种事故出现前的征兆,隐患。

  变频器无故掉电

  一、故障现象

  生产系统一部皮带机变频器运行中,时常掉电。变频器没有报故障码,工频运行正常。

  二、排查故障思路和措施

  查看一部变频器接线,驱动回路均正常,变频器本身也未见异常。将工变频小执行继电器对调,故障现象仍然为解除。查看控制回路各处接线,均正常。最后查到变频工作的执行继电器的底座,更换后正常工作了。

  三、故障启示

  故障排查时,对执行小继电器接线压线及本身重点检查。开始没有对底座产生怀疑,感觉底座是固定的东西,表面有没有放电碳化的痕迹。以后在排查故障时,一定要不放松每处地方,尤其是不容易出现问题的地方。

  主井低频真空开关故障

  一、故障现象

  2013年3月份,主井司机检修时间电工说,最近经常有减速段超速现象,但不频繁。一天出现几次,要求看清原因。

  二、排查故障思路和措施

  1.既然是减速段超速,首先检查低频电流及GLC1、GLC2真空开关及低频接触点。2.对控制电流检查,是否有作现象。经检查未发现异常,后在运行时专人观察,故障偶尔出现,但未查出故障原因。3.在检修时间时低频向真空开关再次检查发现GLC2有时中间出现不通流现象,但出现几率极小。

  三、故障启示

  自从换向柜使用后,对其主要部件只进行正常维修未进行过更换,用老的思维方式,什么时间出现问题时间更换。应该对各个车间所维修设备,尤其是主要部件,应按标准定时更换,减少事故的发生率。

  无

  一、故障现象

  主井下口装在系统,按下装载按钮,装载电机不能启动,且各种显示闪烁。

  二、排查故障思路和措施

  1.首先判断可能是电动机损坏,用摇表摇测电动机绕组五接地断相且接线盒内无过热产生的糊味,判断装载电动机正常。2.检查真空磁力启动器,排除负荷电流,用验电笔测令磁力启动器,负荷端缺两相。故判断可能是真空接触器损坏。3.更换真空磁力启动器后,故障仍未排除。后来向上逐渐检查电源后发现有一通内接线柱烧坏更换通后故障排除。

  三、故障启示

  处理故障经验注意,没有仔细检查出事故原因,就盲目处理。

  低压缺一相电

  一、故障现象

  4月份22号,我值班接水电科电工汇报,供水泵房低压电源缺一相电,水泵开不起来,部分工人村住户家中无电。

  二、排查故障思路和措施

  接电话后,我安排电工去现场测变压器低压出线测是否缺相。确认不缺相后,我叫电工测量高压开关电源测是否缺相,他汇报不缺相,然后我判定变压器有问题,然后换备用变压器还不行。我安排电工去别的地方测量变压器,发现整个工人村变压器店员都缺相。后安排检查线路,最后发现另外一个村旁杆子上电缆与架空线的接线处掉一相高压。

  三、故障启示

  1.现场人员汇报不清楚,一共三台变压器都缺相,就汇报一台缺相,供电正常。2.值班电工心不细,测量高压电时,感应电未发现。3.值班电工工具仪表不齐全,未带至现场。4.加强线路开关检修,防止类似事故发生。

  提升机低频不投

  一、故障现象

  2013年3月23日晚上9点10分左右,我矿主井提升机在开车运行到减速后,忽然掉电,主控台语音报警为“减速段超速”。

  二、排查故障思路和措施

  我到现场后,叫司机开车试一下,果然在高压退出低频未投入,我叫司机打到低频位置,低频仍然不投,主电机没电,重勾下滑,检查低频电源正常。说明低频换向或低频线路接触器有问题,造成低频电不投入。单换向柜高压电源,通过试验按钮,对低频正向接触器DZC反向接触器DFC实验,吸合均正常,发现DLC1的吸合板,只能吸动一点,不能完全吸合上。就人为地手推一下,没有较大的阻力,说明机械部分正常,没有卡组现象。对接触器线圈检查,也正常。对线圈控制回路进行检擦,发现短接线圈的触点有点发黑,触点中间一凹下去,就对该动触点及触点小弹簧进行更换,更换后试运行正常。

  三、故障启示

  接触器接点动作频繁,造成触电的压力弹簧疲劳,压力逐渐变小。在弹簧压力小时接点接触不良造成刺火,使触点接触面产生接触电阻,产生降压,最后使接触器线圈电压低的时候,吸力不够造成这故障。在维修各类接触器工作中,特别是对动作频繁的应定期强制更换。因弹簧疲劳人很难发现,只能从触点经常刺火或烧坏来判断。检修设备不留死角,让设备运行到最佳状态。

  主井电机电阻箱接地故障处理

  一、故障现象

  某日,电工陈某更换主井电机,更换后试车时电机滑环出出现一团电弧,电机滑环烧坏,后将滑环处理好用摇表摇,仍然接地还不敢送电,排除电阻后电机转子不接地摇测电阻箱接地处理停顿。

  二、排查故障思路和措施

  队长赶到现场后。对现场事情状况做了了解后,认为电机滑环处接地是人为造成的,电阻箱接地是以前遗留状况,电阻箱接地,因是单点接地故电机不能正常运转,当人为造成碳刷接地时,造成短路刺坏滑环。当时命令正常开车,开车后运行正常。第二天检修时发现有一电阻箱接地更换后排除。

  三、故障启示

  检修工要加强理论学习,掌握综合知识,同时在工作中勤动腿,勤动手。了解现场情况。及时作出判断。

掉电

  一、故障现象

  2012年11月份我矿主副井经常掉电。

  二、排查故障思路和措施

  2012首先用摇表检查备照明线路及灯具等电器件,没有漏电接地现象。检查本体插件及其他电器件完好正常,再次试照明有掉电现象。这时用万用表测试综保进线电压,发现缺一相电。随后检查测得上级分馈合闸后电压不正常(缺一相)。

  三、故障启示

  照明综保出现故障原因很多,检修人员往往只对综保负载及开关车体检查,而忽略了对上级电源检查。

  35KV变电所6KV出线接地

  一、故障现象

  6kv母线工段检测接地现象。

  二、排查故障思路和措施

  巡查线路未发现故障点,在35kv变电所用电流卡表对6kv出线逐一卡线,接地电路有电流指示。

  三、故障启示

  外围工作单位施工造成地下线路损坏造成故障,建议线路架空。

  主控机24V电源接地出现的故障现象

  一、故障现象

  井筒校正开关24v电流接地(此电流与主控机同一电流)故障现象。主井检修后,送电出现主控机输入(IN)指示灯全灭不亮,而输出(OWT)指示灯亮,无法工作。

  二、排查故障思路和措施

  初步排查24v电压有接地现象,经过甩外围线发现前期井筒安装的校正开关24v电源线接地,甩井后投入运行。主控机输入输出指示正常,运行正常。

  三、故障启示

  扩展思维,熟悉现场,不拘于事故表面。

润滑油过热保护动作

  一、故障现象

  2013年6月13日下午,在检修我矿副井绞车的时候,机修工需要在井口更换罐。半小时后机修工把大罐东侧灌身更换完毕,机修工让上井口信号工给车房发信号换灌。车房司机接到信号后,司机观察安全回路,各开关手柄各仪表指示均正常,操作台显示屏无故障显示,司机就是动不了车。

  二、排查故障思路和措施

  观察工作闸手柄已在零位,给定手柄也在零位,来回搬动几次也有零位显示,各电压表电流表等指示不正常,安全回路,制动油泵,润滑油泵指示灯已亮司机操纵台故障显示屏无故障显示,就在无法查找原因时,我把润滑油泵停掉再重新启动,这时绞车开始操作正常,致使绞车开不了是由于润滑油泵超温保护触点为传到车房,司机无法判断原因。

  三、故障启示

  通过对本次故障的处理学习,了解到各保护元件的功能作用,以及利用主提升操作正常期工作经验,要善于判断故障原因,了解各种保护元件工作原理,为以后更好的检修或快速排查故障打下了良好的基础,希望以后机修,电修要多于主提升司机沟通交流,创造更多的学习机会。

  一、故障现象

  下井口到上口打开信号台,并将上口守仓门关闭后,正常情况下上口已经具备了向车房司机送电的条件,但是当上井口打司机,上井口信号台显示打信号显示不跳变,即向车房送后信号台仍显示停车信号。

  二、排查故障思路和措施

  电工到现场后向司机询问并检查,上下信号的井底显示板均显示正常,只有上井口显示板显示不跳变,经电工排查,初步判断故障原因,PLC输出端与显示屏通讯录所用的插头氧化。显示屏信号板收到PLC输出信号所致。

  三、故障启示

  精密仪器机电脑输出接线口,长期工作中,易出现氧化,应定期排查维修。

润滑油过热保护动作

  一、故障现象

  2013年6月13日,在检修我矿副井绞车的时候,机修工需要在井口更换罐耳。半小时后机修工把大罐东侧罐耳更换完毕。机修工让上井口信号工给车房发送信号换灌。车房司机接到信号后,司机观察安全回路各开关手板各仪表指示均正常。操作台显示屏无故障显示,司机就是动不了车。

  二、排查故障思路和措施

  观察工作闸手柄已在零位,给定手柄也在零位,来回搬动几次也有零位显示,各电压表电流表等指示正常,安全回路制动油泵润滑油泵指示灯已亮,司机操纵台故障显示屏无故障显示,就在无法查找原因时,我把润滑泵开关停掉在重新启动,这时绞车开始操作正常。致使绞车开不了是由于润滑油泵超温保护触点,为传到车房司机无法判断原因。

  三、故障启示

  通过对本次故障的处理学习了解到各保护元件的功能作用,以及利用主提升操作正常期工作经验,要善于判断故障原因,了解各种保护元件工作原理,为以后更好的检修或快速排查故障打下了良好的基础,希望以后机修、电修要多于主提升司机交流沟通,创造更多的学习机会。

手闸轴编码器回不到零位

  一、故障现象

  2009年5月上午,我矿电修对高压柜进行清理卫生,检修完毕后,合闸送电,进行试运转,再合上高压开关柜后,紧停后按回复按钮,观察操作台显示屏,各指示灯正常,无故障显示,然后合安全回路,就是送不上电。

  二、排查故障思路和措施

  观察工作闸手柄已在零位,来回搬动几次,观察高压开关,合闸反馈点正常,脚踏开关辅助点正常,反复查找多处,无异常现象,最后打开操作台上盖,检查手闸轴编码器,发现固定螺丝有松动,在上面搬动操作手柄,认为已拉到零位,实际工作闸手柄的轴编码器并没有回到零位,所以安全回路送不上电,最后拧紧螺丝,安全回路正常,绞车运行正常。

  三、故障启示

  通过本次学习,了解了梯形图原理及其元器件的功能作用,以及利用编码器或笔记本电脑快速查找故障的方法。

轴编码器螺栓松动造成等速段超速

  一、故障现象

  2006年3月份,某矿副井,当提升容器运行到等速阶段时,绞车突然紧急制动,安全停车了,司机打电话找电工处理,电工送电绞车运行正常,以后的日子里有时候一到两星期出现一到两次问题始终没能得到解决。

  二、排查故障思路和措施

  后来电工班长找有关技术人员,蹲守副井车房,找不到故障点誓不罢休,先后更换了相关零部件,问题还是没能解决,最后主提升机司机给电工建议仔细检查固定轴编码器的螺栓,电工把轴编码器重新安装,螺栓对准槽口拧紧,试车走勾,从此后在没有出现等速段超速现象。

  三、故障启示

  提升机走勾振动,轴编码器螺栓没上紧,振动时轴编码器位移,使之误动作,实际速递没有超速,还有电修检修不到位,应该保持时刻警惕。

  一、故障现象

  某矿副井,单绳双滚筒缠绕式提升机。经常遇到如下情况:当双钩都有托罐口进行提升操作时出现罐笼到位停车(或勾未到位距离井口100mm左右停车),但提升过动作,安全条件具备灯灭。司机观察操作台显示屏容器提升位置主控与监控机显示相差。司机短接过卷开关,并进行行程校正。正常走几勾后,又出现同样情况,为避免频繁出现,只有将行程校正开关,处于校正状态,方可正常运行。汇报电工一直未得到根本解决,当只有一勾有托罐器时,未发现这种情况。

  二、排查故障思路和措施

  这个问题电工检查井口 过卷开关,深指上过卷开关,井筒中距井口的保护,但到现在一直存在这个故障,未得到彻底解决双勾有托罐器,进行提物料,司机就得行程校正开关,旋转到校正状态进行。

  三、故障启示

  本人认为,此提升东勾绳比西勾绳长一些,当双勾都有托罐器进行提物操作时,西勾还未到位就停车而东勾绳长停在下口托罐器上,绳会有一些松,很疑惑,不知到底什么原因希望有人能解决一下。

  一、故障现象

  2013年6月16日中班,晚上六点五十分,我矿副井绞车在运行时,还差四米到位时,突然紧急停车并进行二级制动,安全回路掉电操作台显示过卷和主开关分离。监控台 和主控台的数字相差米,安全回路送不上电,接着打电话向科值班人员汇报。

  二、排查故障思路和措施

  随后值班电工和跟班区长来到车房,询问刚刚发生的情况,我把事情经过讲述了一遍,并把操作台上显示屏两个编码器上的数据给他们看,电工打开操作台后面的电柜,对编码器仔细认真的检查了一遍,查出可能是导向轮上的编码器失效造成的接着电工把校正开关,打到校正位置,故障解除了,安全回路送上电,绞车正常运行。

  三、故障启示

  故障排除后,绞车正常运行,出现这样的事故,说明电工检查不够仔细,希望以后检修对旋转部位加强巡查,保证绞车安全运行。

主井满仓信号故障

  一、故障现象

  井下装载铜室操作台无法动作,给煤机装载皮带无法开启,并且上级电源开关综保掉电。

  二、排查故障思路和措施

  根据出现的故障现象,分析可能是综保自身原因。但用万用表检查综保本身及保险后,排除了这种可能,电工有分析是不是可编程控制箱里那根控制线短路,造成综保掉电。由于当时工具没带全的影响,并且控制箱里的控制线不太多,就一根一根甩掉线,约十根左右,综保开关能送上电了,并且给煤机装载皮带都能正常运转,但问题又来了,甩掉的这跟控制线,找不到另一端能正常运转,于是到第二天找到满仓信号箱,打开防爆外壳,里面继电器下面有一排接线端子中的两个接线短路造成端子排烧焦。

  三、故障启示

  我认为怎样检查故障原因应分析以下几步:1.检查故障发生出现的故障点,是送不上电还是有电开启不了。2.根据症状分析引起症状发生的几种最大可能,逐一排查。3.找到原因解决故障,在解决故障中,要沉着冷静,有时不一定随意就解决好的。

  液晶工磺显示屏损坏

  一、故障现象

  2011年7月的某一天副井车房液晶显示屏突然没有任何信号显示看不见灯光黑成一片,此时绞车的运行速段由等速段的最大速段降低至爬行速段停车。操作工及时扩电话汇报电修值班,电修值班工人迅速赶到现场把情况询问以后初步判断是显示屏,因某种原因烧坏。罐笼此时没到正常停车位置,为了不影响走勾把应急开关短接,带备件找好重现换掉投入正常。

  二、排查故障思路和措施

  作为操作工,必须对你所使用设备的结构工作原理要了解的非常透彻,然后对发生故障的地点进行分析,判断。找到问题对症下药,发现问题不要隐瞒,把问题消灭在萌芽状态或初始阶段,最大限度减少伤害和损失,确保设备安全运行。

  三、故障启示

  经过此时事故说明操作工首先的问题是必须明确你所在岗位的重要性,要随时对所管辖设备进行认真仔细巡查。特别是显示屏的工作情况,处处留心观察,不能有丝毫的松懈。

  轴编码器链接部件拧断

  一、故障现象

  2010年10月21日,我矿主井正常维修,检修人员按照检修程序进行,认真清理卫生,按照停送电规定规程操作,检查维修期柜内的各部件检修送电,司机联系调度所走勾,检修人员撤离现场,司机开车遛勾当绞车运行到54m处,安全阀掉电,致使绞车停止运行。

  二、排查故障思路和措施

  经检修人员及技术员多方面排查,判定是轴编码器失效造成。高速轴编码器有棉纱缠绕,传动杆以拧断,与轴编码器脱节,失去脉冲信号,经过PLC程序处理,安全保护动作,致使安全制动。

  三、故障启示

  这次教训是深刻的,检修人员未清理现场,工作责任心不强,安全确认不到位,设备方面欠缺安全防护,通过此次事件对轴编码器加上了防护罩以及其他转动设备也同时进行了防护,避免对人的伤害和机器的损坏,加强了职工思想教育,加强对设备巡视检查。

  提升机制动油压压力低

  一、故障现象

  2012年7月份的某一天,当时我上早班在12点左右,在绞车运行到等速段时,突然电流过大,液压站压力过低,毫安表也下降到10mA左右,还有磨闸盘现象,就立刻汇报值班电工。

  二、排查故障思路和措施

  当电工到车房时,车间还有淡淡的闸皮味道,液压站压力变显示压力,油压过低,低压电源电压显示360v毫安值显示340mA原液压站油压表,毫安表显示360mA,听电工说由于是夏季用电高峰期,使得电压过低,造成这种故障的主要原因。将AK1、AK2、AK3向右旋转90度,按慢上按钮将毫安值调至360mA,将AK1、AK2、AK3恢复,液压站压力显示,毫安表显示360mA,试车走勾正常。

  三、故障启示

  通过这件事件告诉我们绞车工不仅要熟练掌握操作方法,还要明白工作原理,掌握设备的参数内容,并对设备进行认真的排查。时刻提高责任,把事故消灭在萌芽状态,保证了设备安全运行。

  液压系统突然失压

  一、故障现象

  2010年8月的一天夜班22点左右主井车房出现安全条件具备的情况下信号发生后无法启动的故障。当班两名提升司机虽然从业时间不长,但是在五分钟前也按规程规定每小时对设备进行认真巡查。当时由于矿井还没有投产也没有固定的维修工值班,因为当班的两名司机是我的徒弟所以他们拨打我的手机,接到电话后马上赶到现场,我让井口信号工从新发信号,发现操纵台各仪表指示灯均处于安全正常状态。

  二、排查故障思路和措施

  此时,撇开可调闸手柄,可调闸给定电压表电压值正常,推动主令控制器,主电机启动,但是此时启动电流达到极限值而制动油压表显示为零,我立刻把主令手柄拉到零位,我第一感觉是液压系统出现了故障,我立刻来动液压站前发现到处都是液压油油位表以看不到油标,溢流阀还在出油我让徒弟敞开阀一下,立刻如喷泉一般,我判断溢流阀密封圈肯定出现了破损。

  三、故障启示

  由于当时矿井处于基建时期每班走勾次数很少,只是在夜班偶尔走勾,因为当班人员在几分钟前进行了巡查,未发现有明显的漏油现象,说明在一次运行中密封圈破损由于液压系统液压高达10mpa在极短时间内液压油箱的液压油就会全部喷涌而出,当我汇报后机修工取出了密封圈果然发现有个针眼大的破损,此密封圈因为使用时间不长,忽略了检查,只能说明质量问题,再则检修工也没有做到位,要吸取教训,不能忽略没一点。

  高压变频器运行掉电

  一、故障现象

  2011年5月17日,上午天降大雨,中午时副井车房正常,走勾运行时在等速段突然减速,绞车只能在/s速度运行,运行2分钟后掉变频器。

  二、排查故障思路和措施

  现场排查,变频器显示故障为过电流保护动作,检查变频器无异常后,送上高压变频器,变频器自检正常各个动律单元及控制都正常。检查变频器反馈轴编码器轮链接及插头发现变频器反馈轴编码器无反馈信号发现电缆勾内有积水,轴编码器接头在水中浸泡,造成其反馈信号短路,变频器无法收到信号,引起动力单元过热保护,掉变频器。

  三、故障启示

  今后要加强电缆勾内接头管理,将连接头抬置高处,放置电缆时中间尽量没有接头出现电流长时间超过120A速度不能高速运转,立即停车检查处理,防止长时间过负荷运行造成变频器老化,缩短变频器寿命。

煤矿机电设备故障及预防措施3

  煤矿机电设备事故原因及预防措施

  1、煤矿生产中发生机电设备事故的原因

机电操作人员素质参差不齐、安全意识淡薄。

  据统计,在机电科工作人员中,初中文化程度的占40%,高中文化程度的占50%,中专以上的仅有10%。机电操作人员文化基础差、安全意识淡薄,在操作过程中达不到安全操作规程的要求。特种作业人员掌握特种作业技术不娴熟,再加上特种作业人员频繁调整岗位,也给安全埋下隐患。违章指挥、违章操作时有发生。提高从业人员安全技能,特别是自觉遵章守纪的意识,任重而道远,且又尤为紧迫。

设备预防性维修、保养不到位

  机电设备长时间运行和在机电设备运行中职工操作的失误都会引起设备的损坏,这就要求对设备检修必须做到认真、细致、全面。现在的维修人员力量不足,再加上维修人员整体素质较差、设备维修工作量大等,所以对设备的检查维修只能是哪坏修哪,年检月检工作很难进行下去。存在“只要设备在自己负责的八小时不出问题”的消极意识。班班得过且过,对设备运行中的异常振动、声音、气味等不进行认真观察,进行简单处理后设备带病运转,导致一些小毛病演变成大问题,或者更换一个螺母就能解决的问题到最后不得不更换一台电机,因此带来的经济损失和造成机电事故的现象也曾发生。据统计,发生的机电设备事故约有75%~80%是由于操作不规范、检修不到位造成的。 我矿部分机电设备未按国家规定进行检测检验

  煤矿机电设备的检测检验是一项新工作,国家虽然出台了一些安全检测检验标准,由于安全管理人员思想还停留在以前的观念上,认为主要机电设备进行检测检验就可以,对其它机电设备检测检验工作不够重视。而只靠企业安全管理人员及维修人员用眼睛去判断机电设备上的问题,也只能治标不治本。

  2、煤矿生产中发生机电设备事故的预防措施 加强安全教育和培训工作

  安全是一个系统工程,无论是管理者、职工、还是安全员,都要从讲政治的高度来做好安全工作,确保煤矿职工生命和国家财产的安全,尽一切力量扭转我矿安全生产的被动局面。加强职工安全技术培训,提高职工安全技术素质,主要从以下方面着手:

(1)加强职工的安全技术培训工作。减人提效后,以岗定人,需根据新的形式采取新的对策:①建立竞争机制。例如对技术工种和管理人员采取竞争上岗,对所有职工都采用岗位技能工资,划分工资等级,引导职工自发学习安全业务知识;②各类机电操作人员上岗前要经过技术培训,考试(包括现场操作)合格,颁发合格证,人人持证上岗,按章操作,严禁无证上岗。要做到“三懂”“四会”,即:懂设备原理、设备构造、设备性能;会使用、会维修保养、会检查、会排除故障。机电设备切忌超负荷运转:③每隔一定时期组织职工进行技术比武,对优胜者给予重奖,以调动职工学技术、学业务的积极性,提高他们的业务技术素质,促使他们在岗位上“干标准活、上标准岗”,按照《媒矿安全规程》进行作业;全面提高职工的安全业务素质。④采用“三结合”的培训方式,即业余培训与脱产培训相结合,以业余培训为主:全员培训与重点培训相结合,以重点培训为主:内部培训与外部培训相结合,以内部培训为主。对新工人、新岗位、新技术要进行强化培训。

(2)加强特殊工种的用工制度管理。煤矿机运工种的技术性较强,要由思想端正、技术全面的工人来担任,尽量少用或不用临时工。除特殊情况外,特殊工种人员不能随意调换,要严格考核发证,定期对特殊工种人员进行培训,做到人人持证上岗。

(3)加强思想教育工作。通过各种途径加强引导教育职工,明确事故发生后的危害性,消除安全侥幸心理,增强安全意识,可从以下方面进行:

①建立典型事故案例教育展室,定期对职工开放,用生动的案例形象教育职工;

②用典型说教的方式,教育职工认清“三违”的危害,强化职工安全防范意识;

③特别要注意了解掌握职工的思想动态和生理状态,因地制宜,因人而异加以监护,防止因不安全心理因素造成的突发事故。

加强设备的日常维修保养,确保设备的正常运转。

①科学检修。机电设备维修人员要树立强烈的事业心、责任感,改变以往机电设备哪儿坏修哪儿的旧传统,井上、下设备到达修理车间后,从螺丝、轴承查起,对设备全面检修,消除检修隐患,做到眼勤、嘴勤、手勤,即:勤观察、勤说话、勤维修,发现问题,及时处理解决。同时,必须对设备进行经常性的维护保养。②建立完善设备维修台帐。制定(包括设备的出厂日期、使用年限、检修部位、检修时间等内容)的设备台帐,每台设备都有了“户口”,往来使用的设备都登记在册,掌握设备的使用周期。③对损坏的设备,实行责任追查。出现机电设备事故后,由机电事故分析小组牵头,调查设备损坏原因,找出使用责任,检修责任,主要责任,次要责任,落实到人。④进一步深化包机责任制。在定期组织涉机、涉电人员培训,提高其业务水平的同时,将机电设备管理权落实到人,交接班检查后双方签定设备完好登记本,发现问题及时解决,保持设备的使用寿命。

采取一切可行的手段,加大设备投入和改造,对照《煤矿安全规程》及有关行业标准,做出规划,确保煤矿必须的生产装备、安全监控设备的正常运转和更新换代,对保护装置不齐全的设备必须按照《煤矿安全规程》的要求,完善保护或予以更换。以较为先进和节能降耗的新型现代化机械设备来代替原来的陈旧设备。组织技术人员对设备进行改造,降低环境噪声污染和高能耗,提高设备的性能和效率。推广使用新设备。新技术、新工艺、特别是创造条件使用综合机械化采煤设备。避免采用低设备投人、大量投入人员、点多面广、效瘁低下的人海战术,应走出恶性循环圈。采用先进工艺流程,合理控制作业点和作业面个数,减少事故发生源的个数,真正实现矿井的安全、高产、高效。

  优先使用大功率采煤机、综掘机、绞车变频调速装置、斜巷行人行车综合监测保护装置、轨道运输监测监控系统、变电所监测监控系统等先进技术和装备。 建立健全各种规章制度。

  制度是一种约束机制,是指导职工如何开展工作的尺度。只有制度完善、管理到位、责任到位,才能保障机电设备的正常运转。而安全生产责任制是企业最基本的一项安全制度,是企业所有安全生产管理制度的核心。因此,为贯彻落实安全生产方针,必须严格落实生产责任制、工种岗位责任制、事故责任追究制等,实行安全工作人人管理,让每个人、每个部门都要负起职责范围内的安全工作,使安全工作做到层层有人抓,事事有人管,人人有专责。 加强机电设备检测检验工作

  煤矿企业要按照国家有关规定对主提升、主通风、主排水、压风设备、供电系统保护、防雷接地装置等进行定期检测检验。不使用未按规定检测检验或检测检验不合格的产品。专门升降人员及混合提升系统每年进行一次性能检测检验,其它提升系统至少每3年进行一次性能检测检验:新安装的主要通风机投入使用前,必须进行一次通风机性能检测检验和试运转工作。在用主要通风机、主排水设备至少每月检查一次,水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路,每年雨季前进行一次全面检修,并进行一次联合排水试验。对检测检验不合格的机电设备要按标准要求整改到位,将机电设备的安全隐患消除在萌芽状态,真正做到“安全第一,预防为主,综合治理”。

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